从上到下,形成了一个完美的温度梯度。
“开始加入模拟油品。”
操作员按下按钮,一种特性和真实油品相似的液体被泵入分馏塔。
一切正常。
就在这时,塔中部的一个温度测点,数字突然开始疯狂跳动。
300,350,400……
最后,定格在450度。
“不对劲!”李林立刻下令,“停止进料!”
他抓起安全帽,冲出中控室。
“跟我来!”
他带着几个工人,顺着梯子爬上几十米高的塔体。
风很大,吹得衣服猎猎作响。
李林找到那个出问题的测点位置,打开检修口。
一股热浪扑面而来。
他探头往里看,找到了原因。
一个温度传感器的探头脱落了,直接掉在了滚烫的塔板上。
测到的不是油气温度,而是塔板的温度。
“幸好发现及时。”
他让工人立刻更换新的传感器,固定牢固。
回到中控室,重新试运行。
这一次,所有参数都稳稳地保持在设计值。
第三步,催化裂化装置点火。
这是最危险的一步。
催化裂化,就是要把那些又重又粘稠的重质油,在高温高压下,裂解成宝贵的汽油和柴油。
它的核心,是一个流化床反应器。
点火前,李林亲自检查了所有的安全联锁装置。
“一旦温度或压力超标,系统会自动切断进料,并且打开泄压阀。”
他对操作员说:“但我们的目标,是永远不让它动作。”
他深呼吸。
“点火!”
操作员按下了红色的点火按钮。
天然气在反应器底部被点燃,熊熊的火焰开始加热催化剂。
温度迅速上升。
500度。
600度。
700度……
最后,稳定在设计值720度。
李林看着监控屏幕。
反应器里的催化剂粉末,在高温气流的吹动下,像沸腾的水一样剧烈翻滚。
“催化剂流化状态良好。”
“进油气!”
阀门打开,经过预热的重油油气,从进料口猛地喷入反应器。
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它们和滚烫的催化剂一接触,分子链瞬间断裂。
第四步,污水处理,环保达标。
炼油厂会产生大量含油污水,如果直接排放,对环境是毁灭性的。
李林设计的污水处理系统,也进入了调试阶段。
环保部门的检查员老张,带着两个助手来到现场。
他看着眼前一排排的水池和复杂的管道,有些怀疑。
“李工,你们这套系统,真能把污水处理干净?”
李林没多解释,只是说:“您取样就知道了。”
老张走到最后一个清水池的出水口,用烧杯接了一杯水。
水清澈透明,闻不到一点油味。